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化工厂污水PLC系统的改进

2022-04-03 10:12:45 合肥鸿昇自动化科技有限公司 阅读

随着我国经济的蓬勃发展,环境污染越来越严重,解决环境污染的研究越来越受到重视。但仍有部分化工企业由于规模小,不重视技术创新,污水处理系统技术落后。在污水处理的过程中,所有的工作都是依靠技术人员的经验来完成,不仅会导致设备的误操作,而且检测的数据误差很大,严重破坏生态。因此,如何提高化工企业污水处理系统的自动化程度显得尤为重要。

一、某化工厂原水参数及污水处理工艺

湖南某化工厂生产过程中所需原料种类多,工艺复杂,产生大量污水。目前选用的污水处理系统以人工为主,不仅效率低,而且处理效果差,严重污染周边生态环境。该化工厂污水处理系统流程见图1,部分原水参数见表1。

在图1中,调节池用于调节水质和水量。池底有穿孔管,通过穿孔管吹气曝气,使水中溶质混合均匀。出水口通向pH调节池,出水通过离心泵推动;脉冲电凝聚系统主要处理表面和涂层污水;生化集水池的作用是收集混凝沉淀池的出水。

二、改进原污水处理系统的思路和方法

2.1 1号控制站的改进

1号PLC控制站的功能是采集和控制调节池、pH调节池和高压脉冲电絮凝床过程中的仪表和设备的数据。

改进后的流程如图2所示。

图2中的主要设备有以下几个部分:一是调节池。这个化工厂的调节池呈长方形,位于地下,池内涂有防腐涂层。在出水过程中,用离心泵将出水送至pH调节池。在调节池中,有三台提升泵,一个液位计和一个液位开关。工作时,使用两台泵,一台备用,以防故障。当控制三台泵时,可以是自动或手动、现场或远程。二是提泵。流量和量程直接影响整个设备的生产和输送能力。本化工厂控制系统采用的提升泵为25FZB-20L,具有自吸、泵性能稳定、操作方便的特点,很好地替代了笨重的液下泵。第三个是pH调节池。该池为地上式,池内有机械搅拌装置。在本系统的pH调节池中,有1台混合器、2台加药计量泵(其中一台备用)和1台pH计。第四种是高压脉冲电凝床。外壳材质绝缘,脉冲供电方式可以在一定时间内交替开启和关闭。

2.2 PLC硬件的选择

根据污水处理的工艺特点,本系统选用FX2N-128MR-001 PLC,性价比高,环境适应性强,可靠性好。根据功能要求,一些I/O点的分布如表2所示。

该控制功能需要模拟输入模块。根据模拟通道的数量,我们在有一定余量的基础上选择FX2N4AD模块,可以将四路模拟通道转换成数字通道,分辨率高达12位(0 ~ 4000)。模拟值的范围可以是10VDC(分辨率为5mV)或4mA~20mA,-20ma ~ 20ma(分辨率为20μA)。与该站PLC配套的专用模块有FX2N-4AD模块和FX-485ADP模块。表3显示了FX2N4AD模块的BFM分配表。

2.3 PLC程序介绍

工作过程中,如果调节池液位在低液位和高液位之间,只有一台泵运行;如果液位在高液位和超高液位之间,两台泵同时运行;当液位低于低液位时,泵停止运行;液位超高或超低时报警。如图3所示,控制程序如图4所示,高压脉冲电凝床的控制过程如图5所示。

流程是:先设定开关量,然后启动设备,再读取设定的时间值。根据设定值,输出正向信号时设备正向旋转,输出反向信号时设备立即反向旋转,然后输出正向信号时转为正向运行,这是一个循环过程。程序设计如图6所示。

三。结论。

本文主要对湖南某化工厂污水处理系统进行自动化改造,详细介绍污水处理系统1号PLC控制站的情况。简要介绍了硬件中的一些I/O分配,并列出了部分PLC程序框图。通过改进,工厂可以及时掌握污水处理过程中的各项参数,不仅对我厂的技术改进有实际意义,对污水处理其他企业的改进也有实际意义。(来源:华子科技有限公司)


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